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重优化强管理 质效“双提升”
发布时间:2025-05-06      作者:      分享到:

中能袁大滩煤矿主动作为、科学谋划,精准把握行业发展趋势,全方位推进设计优化、强化质量管控、深挖降本增效潜力,全力实现质量效益“双提升”。

设计优化 破解岩巷困局

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该矿机头硐室施工大部属于岩巷工程,工程断面大、施工周期长,割岩较多,影响煤质且对设备损害较大,机头硐室超高段较长,影响后期停采位置。为了加快机头硐室施工进度,提高工作面回采率,该矿基于11212工作面运顺机头硐室施工现状,对11214工作面运顺机头硐室进行设计优化。

通过优化后,11214机头硐室超高段巷道高度由5.0米调整为4.1米,整体减少掘进岩石量约600m³,超高段由116米优化为79米,整体施工周期减少约15天。在减少员工支护工作量的同时,进一步降低了大断面支护安全风险。

质量管控 严抓工程细节

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“现场必须经得起看、经得起查、经得起问,各专业资料齐全。”“各采掘头面现场验收工器具必须完好可靠,做到一用一备。”……这是该矿在验收准备会上对矿井工程质量提升提出的要求。

为强化矿井采掘工程质量,该矿每旬组织一次采掘工程质量验收。通过“技术+管理”双轮驱动,以提升工程质量为契机,将现场工作做实做细,依托数字化管理系统实现全流程监测,通过搭建三维地质建模平台,动态分析井下施工环境。同时,联合高校针对复杂地质条件优化锚索支护参数,使巷道成型率大幅提升。

降本增效 全力减损降耗

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该矿通过技术创新驱动、机制闭环管控、全员技能赋能、全链长效管理等举措,构建“节支降耗——保障安全——提质增效”协同链路,让每根废旧锚杆都成为“撬动”双重效益的“支点”。

根据现场情况将钢筋混凝土桥墩优化为自然桥墩,每座桥可节省材料费2.12万元,节省人工费用10万余元,优化后可显著降低劳动强度,减少施工安全风险,保障矿井零星工程施工安全。通过盘点厂区内废旧支护材料,倡导区队采用废旧锚杆焊接管路挂钩、护栏等,在降低材料库存的同时,探索出一条降本增效与安全生产协同发展的特色路径。