近日,涌鑫公司安山煤矿选煤厂传来捷报,单日精煤回收率达到60%,精煤回收量突破6900吨。刷新了该厂建厂以来的最高纪录!
今年来,该厂准确把握煤炭市场“脉搏”,以市场需求为导向,从指标管控、优化工艺、煤质检查等方面入手,不断强化生产管理,提升洗选效率。
主洗系统运转时,为不影响公司矸石充填项目施工,该厂搭建一条运输矸石皮带,但因井下工作面煤炭夹矸太多,造成矸石皮带过载从而影响生产;浓缩池配药比例未及时掌握,导致煤泥太稀,无法拉运....一系列的问题成为掣肘生产效能的“拦路虎”。
“我们一定要坚持问题导向,持续推动洗煤工艺优化升级,依靠创新提升洗选效率”该厂党支部书记贺磊在技术例会上说道。
为解决问题,该厂借鉴相关单位的成功经验,制定合理的加药制度,每半小时巡检一次浓缩池,根据浓缩池清水层情况合理调整加药量,进行反复实验论证,最终确定适合本矿煤质的絮凝剂。同时,根据实际生产情况,缩小203、204分级筛筛板,提升了原煤入洗率。更换了筛机固定梁和振动模块,提升筛机使用效率。此外,生产、电工、检修等班组不断加大管理力度以及巡检维护力度,每天都列出检修项目,定期验收复查,杜绝设备带病运转,形成闭合管理,确保洗选作业正常,为精煤回收率创新高打下了坚实的基础。
针对新职工设备不熟悉的问题,该厂积极联系技术骨干,每天利用班后会开展技术宣讲,每班到现场进行现场教学,从压滤机到浓缩池,从筛分现场到皮带卸载机头,每一部设备运行现场都成了选煤厂作业人员的“移动课堂”。
“这样的学习培训不但效率高,实用性也很强。‘移动课堂’成了我们的‘充电站’,掌握知识的同时也激发了我们的学习热情。”该厂电工何俊三说道。
问题一项一项解决,成效一点一点体现。该厂工程技术人员每天扎根生产现场,结合生产实际统筹谋划,合理调配人员组织生产,最大限度提升每一块筛板流量。对每班原煤入洗率进行统计分析,系统排查影响产量的设备、工序、原料和工艺技术因素,逐项分析原因,制定保障措施,实地解决现场存在的问题,确保影响因素得以快速消除。
“精煤回收率达到60%,单日精煤回收量突破6900吨,有效提升了安山煤的产品竞争力,减少了原煤损耗率。接下来,我们会凭着智能化选煤厂建设,继续深挖内掘,提升潜能,为再造一个新榆北增砖添瓦。”该厂厂长任双换说道。