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涌鑫公司:提笔开卷 奋力博得首季“开门红”
发布时间:2023-04-14      作者:秦永增      分享到:

春风浩荡战鼓急,百舸争流自当先。一季度以来,涌鑫公司安山煤矿选煤厂围绕年初既定的工作目标,抓安全、强管理、提效能。原煤仓上、筛分车间、联建楼内俨然一片热火朝天的景象,洗选人用奋进描绘出一幅首季“开门红”的恢宏画卷。

攻坚克难 清仓首战告捷

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“原煤仓已正常通风30分钟!仓内环境安全!四合一检测各类气体浓度符合要求!人、机、法、环确认安全!”

1月16日,随着井下综掘工作面及原煤运输皮带停机,安山煤矿原煤仓清仓攻坚战正式打响。原煤仓使用年限久,因积煤量大且固化严重等多方面因素导致初期进度缓慢,通过看图纸、查现场、定方案,并抽调掘进队10余名骨干成员,组成清仓攻坚小组,全天候24小时轮班作业。

为了加快进度,作业人员通过轮班休息的方式,三餐现场吃,硬挺高强度,硬抗时间紧,历时三天,随着一声激动人心的“下煤啦,积煤已经清干净啦”,清仓攻坚战终圆满完成。

此次原煤仓清理积煤共计1373余吨,不仅解决了给煤机堵塞问题,还提高了煤仓的有效利用率,为全年生产任务赢得优势、赢得主动。

优化提升 设备焕发新春

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安山煤矿选煤厂车间内,203/204两台原煤振动筛在持续高产量的连续运转下,其主要部件多处磨损,振幅不同频等问题日渐显露,经常出现梁体裂痕,螺栓断裂的故障,设备已不能满足安全生产需求。

计之长远,为缓解矿井原煤分选压力,优化产能提升,经安山煤矿选煤厂协同机电管理室综合评估,决定启动“原煤振动筛更换项目”,利用春节检修的时间对两台振动筛进行更换,从根本上解决生产难题。为确保更换项目圆满完成,该厂与机电管理室、安全监督管理室提前部署、密切配合。多次组织相关人员至现场一线勘查研讨,对可能出现的问题及解决方案进行了详细罗列,确保措施周详全面。施工开始前,组织员工学习《安全技术措施》以及施工风险的认知与辨识,为工程安全开展打下坚实基础。

经过半旬全力以赴,不间断高效配合,设备更换完美收官。此次更换筛型将分选性能由原来500t/h产能提高至800t/h,更是与“智能化选煤厂”升级改造系统相融合,增加了振幅监测系统、电机温正传感器、360°无死角监控系统,极大提高了设备稳定性以及选煤厂生产运行能力,为确保公司高质量发展提供了强有力的保障。

破茧成蝶 智能洗选蜕变

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该厂锚定“现场无人化、操控集约化、管理智慧化”的建设方向,立足高质量选煤厂建设出发点,不断拓展升级工艺流程,探索优化生产模式,在“自动化”到“智能化”的蜕变升级中破茧成蝶。

依托大数据系统和性能可靠的装备,针对系统改造项目存在的问题,结合基础平台、基础自动化、智能控制、智能管理等需求,多维度、全方位融合信息资源,实施洗选加工过程的智能控制。在全流程集中控制的基础上,采用OAuth 2.0协议、HTTPS加密安全信息通道、RSA加密数据算法等技术,完成选煤厂建筑模型和设备模型的建模,并接入部分视频数据;升级改造配电室,将现有的125个综保信号接入PLC模块,实现远程故障智能报警分合闸;安装人员定位与智能照明系统,实现了“人来灯亮、人走灯灭”功能,为建设“黑灯工厂”做好底层支撑;调试优化智能化控制、智能可视系统,安装服务器、硬盘及在线测灰系统设备、浓缩池浊度计、泥位计等硬件设备,完善平台系统、AI算法,实现了大数据及煤泥量、清水层、污浊度、煤质灰分等数据的远程监控。

随着智能洗选项目的改造升级以及可视化集中控制系统的调试,选煤厂固定岗位作业人员累计减少18%,设备产能提升30%,减员增效成果显著。